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河南油田春光注汽队3项技术革新增效417万元

2013-12-25 14:59 来源: 作者:

  河南油田春光注汽队队长方子房带领技术干部,对锅炉燃油、伴热供暖、锅炉本体燃烧器实施的3项技术革新,近日通过相关部门鉴定,实现直接经济效益417万元。

  此3项技术革新将锅炉月度运行时率由96.3%提升到99.93%,吨汽耗油、耗电却不升反降,年节约燃料油近2000吨,节电5万千瓦时,不仅实现直接经济效益417万元,还延长了清滤网的周期,由过去的2天一次,变为现在的40天一次,大大降低了员工的劳动强度。

  春光油田位于新疆奎屯农七师区域,“奎屯”蒙语意为“极其寒冷”的意思。寒冷的气候给这里的稠油开发造成了很大困难。为了增储上产,河南油田对春10稠油开发采取了产能建设和生产建设同步进行。2012年的最后一天,春10区块稠油井实现了注汽生产。

  但是,随着各路施工队伍回东部冬休,锅炉生产厂家技术人员的撤离,一场暴风雪的突袭,使刚投入生产的注汽锅炉及热采井频繁出现故障。蒸汽喷射到十几米的高空后,在零下43摄氏度的极低气温下,遇冷成雨,落在职工们的身上,随后又将衣服冻成硬邦邦的冰,维修工作举步维艰。锅炉主要设备两台燃油泵轮番刺漏,却不敢停炉。

  完全停炉,将意味着管线冻堵,稠油生产全面进入瘫痪,日后要想恢复生产,其难度不言而喻,经济损失也是可想而知。和厂家联系,厂家坦言此型号锅炉是首次生产,河南油田是首批使用,有可能存有技术缺陷。但是,春节在即,抽不出人来专门解决。

  怎么办?压力下,当时任春光油田注汽队队长方子房带领技术骨干,查阅各种稠油开采中的注汽生产资料,逐个实验对比,终于找到了问题所在。他们改泵入口过滤器为DN80篮式过滤器,将过滤能力增加了26倍,泵轴采用双向定位,且实现了变频控制,从而减少了泵损;随后,又在主、副线流程上各装一过滤器,将原来80目的滤网增加到120目,延长了清滤网的生产周期,同时减少了因清滤网造成的停炉次数。

  针对喷枪油嘴易损问题,厂家提出使用外国进口油嘴的建议。这种油嘴,价格昂贵,一个需人民币4万多元,且一个油嘴的使用寿命不超过10天,供货周期长,不能满足生产需求。方子房在内心里盘算一番,又看看他们自己技术改造带来的效果,果然拒绝了厂家的建议,自己绘图,自己加工,采用不锈钢螺丝、废旧柴油机气门杆、钻头、矬子等材料,边生产,边改进,经过10个多月不断试验,终于加工出能够满足春光油田稠油生产的油嘴。仅此一项,已节约配件购置费51.9万元。

  方子房带领技术骨干经过近一年时间、不断改进的3项技术革新,将锅炉月度运行时率提高了3.63个百分点,吨汽耗油从70千克降至63千克,不仅完全满足了春光油田的注汽生产,而且降低了劳动强度,提高了效率,节约了成本,增加了效益。 

作者:佚名 来源:中国石化网